为了适应市场需求,落纱机器人或集体落纱系统应运而生。盐城市海马纺织机械有限公司研发的HM-JL740型短车集体落纱装置,在整个落纱过程中可全自动地完成操作,省去空纱管整理、满纱人工落纱、空管插入时间,管纱损伤小,减轻了工人劳动强度,提高了劳动生产效率,降低了生产成本,并 已在江苏悦达纺织有限公司成功试用。 1 牸钢致渖葱问降谋冉 目前使用的几种落纱形式见表1。 我公司在2008年立项研制智能落纱小车,调研发现智能落纱小车存在以下问题:①因纺纱号数、落纱数量变化导致万锭配台数不确定,如号数变大,配台数增多;②每台落纱机械手动作频繁,一次抓12只管纱,一落纱重复19次,一班55次落纱要重复1000次以上,存在潜在的故障,且多为过度磨损导致;③不同机型的适应性不强;④一旦出现故障,影响面较大;⑤留头率有待进一步提高;⑥能缓解用工紧张问题,但仍需人工干预。鉴于以上问题,我们放弃了该项目,转而研究集体落纱装置和细络联。 2 牰坛导体落纱装置 2.1 牰坛导体落纱装置的优点 短车集体落纱装置具有以下优点:①气动系统控制气架、导纱板翻转、托盘输送精确动作;②活塞式抓管器,确保拔管率和插管率,配套使用铝套管锭子;③采用气缸推动托盘输送纱管,使托盘与锭子同轴度准确无误,运行可靠性高;④自动理管机构保证落空管时筒管的大端朝下,位置准确,动作拟人化;⑤满纱通过托盘输送,由转动的皮带带动落入收集箱中;⑥电气控制系统通过可编程控制器、变频器、伺服系统、触摸屏等元器件精准控制主机与集体落纱装置无缝结合,操作便捷;⑦落纱时吹吸风清洁器能准确停在车尾,不影响集体落纱装置工作;⑧托盘式空满管输送方式的特点:成本低,更换容易,为今后升级为细络联留有余地,是今后的发展方向。 2.2 牼济效益计算 以纺精梳纱14.6tex、1.5万锭为例,HM-JL740型短车集体落纱装置改造前后数据对比见表2。 由表2可知: a)若员工工资以年10%增长计,那么投资回收时间约为4a; b)每一落纱可以增加3.5min产量,且不存在碰头落纱耽误产量; c)为了保证拔管率,要求改造时全部换铝套管锭子。如果锭子才使用3a~4a,建议先改造一部分机台,换下的锭子备用以不增加成本。HM-JL740型短车集体落纱装置解决了设备运行的稳定性和可靠性问题,成纱质量的稳定性和一 致性得到大幅度提高,使纺纱厂用工紧张、劳动强度大的矛盾得到有效缓解,尤其是提高了14.6tex以上纱线的竞争力,具有推广价值。 3 牸体落纱装置使用注意事项 集体落纱装置投入使用后,除了正常设备维护(定期检查:气架高低,内外居中,两侧气架高低一致,气架上升到机梁处摆进,调整气架铝合金内侧面到机梁外侧面距离)外,还应认真做好以下几点。 3.1 犌褰 a)及时清理锭脚和锭杆的废丝,以保证筒管能够准确插到锭子上; b)做托盘轨道清洁时,应按照 c)经常清洁光电开关,减少故障发生; d)接头时必须使用刹锭器,锭子停转后才能拔下纱管;否则,易损坏锭子和纱管,导致拔纱故障增多。 3.2 牥踩 a)避免运粗纱的小车进入细纱车弄,以免损坏气架等部,影响集落工作; b)在集体落纱装置动作过程中,禁止将手或身体探入人字臂下方进行操作,如有必要,可以先暂停设备再操作。 3.3 犖侍 理管时偶然出现卡管,需要人工干预;留头率需进一步提高;一次性投资较大。 4 牻嵊 环锭细纱机短车集体落纱装置的应用表明,其自动化程度高,在整个纺纱过程中可全自动完成落纱操作,能够有效缩短落纱时间,省去空管整理程序,降低工人劳动强度,提高生产效率,对减少企业用工具有显著效果。 |