清梳联纺差别化纤维棉结的控制探讨 陈玉峰1牋刘梦雨2 (光山白鲨针布有限公司1牋神禹纺织有限公司2) 摘要:介绍了清梳联化学纤维棉结出现的原因,在实践中进行了回花控制,优化各单机效率,调整棉箱工艺,合理导流棉箱气流,优化梳棉机工艺隔距,优选高性能针布,合理控制温湿度,能够有效控制清梳联纺差别化纤维时的棉结。 关键词:清梳联;差别化纤维;梳棉;工艺;隔距;针布;棉结 高产型清梳联纺化学纤维和差别化纤维时,经常出现棉结过高的现象,从而造成自动络筒A1纱疵过多,影响成纱指标和布面效果。因此,加强清梳联纺差别化纤维时的棉结控制具有非常重要的意义。 1犜料和工艺流程 1.1犌迨崃主机工艺流程 JWF1009自动往复式抓棉机→JWF1029多仓混棉机→JWF1115-160精开棉机→JWF1171喂棉箱+JWF1207梳棉机×8台 1.2原料配比 洛阳石化1.33×38mm,比例57%;江苏虎跑1.56×38mm,比例28.5%;洛阳石化1.56×38mm比例14.5%;共计7600kg。 2犌迨崃纺纱过程中棉结过高的原因分析 2.1犜料方面 原料内回花过多(滤尘花、细纱风箱花超过5%),滤尘花经压实器反复揉搓产生了更多的棉结和索丝。 2.2犜俗效率方面 JWF1009抓棉机运转效率过低(一般在80%左右),抓取量过大,给开松造成一定的压力;JWF1115-160精开棉机给棉罗拉运转效率低(80%左右),喂给量过大,造成开松不充分;由于流程中没有FA151微滤尘机,靠风机输送棉流,连续喂给受到影响,经常出现间歇性给棉,棉箱内的气流忽高忽低,不稳定。同时容易出现噎车返花现象,造成棉结增加。JWF1171喂棉箱上给棉罗拉运转不均匀,棉箱内压力不稳定,有大块纤维落下,棉箱内有挂花;喂棉时两端给棉量不一致。同时风力分配不匀造成了机台棉块集聚。 2.3犝氩佳∨浞矫 JWF1207型梳棉机针布选用不合理,原配备为棉型化纤,工艺隔距设置与化纤要求有很大差异;化学纤维由于天然转曲少,纤维的摩擦因数大,容易产生静电,造成生产中出现缠挂绕等问题,增加了棉结。化学纤维容易沉到针齿下部,因而盖板针布针密应减稀,梳针应短些,直径应粗些,以提高梳针的抗弯性能。*好采用稀密型盖板针布或扁钢丝针布。化学纤维也需要足够的梳理度,齿密过稀则达不到要求。 2.4牴ひ沼呕方面 梳理工艺一般是贯彻“紧隔距、强分梳、滑变隔距”的原则,但是在生产化学纤维时易产生静电,造成绕锡林等问题,因此优化工艺非常重要。 2.5犖率度管理方面 车间内部温湿度控制不好,忽高忽低,温湿度波动较大,夜班65%左右,早班50%左右。 3犌迨崃棉结控制措施 3.1牸跎倩鼗ㄊ褂 原料内回花按规定使用量不能超过原料的5%,但实际使用量已超标。回花中含有梳棉盖板花、漏底花、细纱风箱花。针对这种情况,利用A186改造的简易清梳联,把滤尘花(包含盖板花、漏底花)、细沙风箱花打包进行处理后使用,处理后产生的回花不在使用。针对滤尘会回收纤维造成棉结增加的问题,对滤尘压实器进行了改造,去除了压实器,增加了FT245F梳棉风机,外接高密度140目尼龙滤网,对纤维进行回收,有效减少了回花中的棉结。 3.2提高抓棉机效率 JWF1009往复式抓棉机运转效率过低,抓棉深度过深,行走速度过慢,容易造成抓取纤维快过大,打手伸出肋条距离改为-2mm。小车行走速度由12米/min调为16米/min,使抓棉效率达到90%,保证抓棉机“勤抓、细抓、抓小、抓全、抓均”。 3.3犔岣呔开棉机效率 JWF1115-160精开棉机给棉罗拉运转效率低,通过调整棉箱给棉量,使其“少喂、勤喂”,充分开松。梳针打手转速由506r/min改为570r/min。 3.4牸忧棵尴湮护,统一棉箱储棉高度和密度的一致性 JWF1171喂棉箱存在的问题较多,**多台棉箱上给棉罗拉缠花,有些是一侧缠花另一侧不缠,造成上给棉罗拉隔距不一致。棉箱内压力不稳定。为此结合保养周期每月定期清理给棉罗拉缠花,保证罗拉无缠花,隔距一致。要求机台责任人每天巡回检修棉箱内挂花问题,发现后及时处理,并对挂花部位进行修整打磨光洁。棉箱内有大块纤维落下是因为上吹风机的气流不畅,正压过小,滤尘负压过大,回风和棉道气流失衡,棉箱内的气流下泻受阻,造成纤维吸附在网眼板上不能及时落下,等积到一定程度后才落下,造成棉层密度大小不一致,梳理不良造成棉网云斑。同时,根据棉流方向对棉箱的滤网进行气流引导,减少输棉管道堵塞或者分布不匀现象。具体参见图1。 图1棉流疏导分布图 3.5牸忧渴崦薰ひ展芾恚保证针布型号和隔距的统一 3.5.1犠龊没础工作,保证四锋一准 梳棉要握以下几个关键点: (1)针布上车前仔细检查锡林的圆整度和盖板铁骨的平直度,踵趾面是否磨损,在包覆针布后要检查针布表面的平整度。 (2)保证工艺上车,避免隔距不准确、一侧大一侧小等问题,防止气流带动纤维向隔距大的一侧转移造成棉结。 3.5.2牶侠硌∮谜氩 机上原配针布为:刺辊针布AT5010×05030;锡林针布AC2030×0.5,盖板MCZ32。调整为大白鲨锥齿刺辊针布AT5005×05030V;锥齿锡林针布AC2520×01550。锥齿针布齿尖为锥齿状,齿顶面积小,针齿光洁度好,棱边为圆弧过渡,缓和了对纤维的冲击力,同时表面光滑,易于气流通过,减少了对纤维的阻力,使用寿命长。纤维在梳理区受到的分梳力强,又不损失纤维,可以在适当的隔距下分梳开纤维,避开了紧隔距强分梳造成的纤维潜在损伤,提高了生条内在质量。圆弧锥齿也有利于释放纤维,提高一次转移率。 3.5.3犙∮媒ッ苄透前 JWF1207梳棉机加工1.33dtex×38mm涤纶纤维,定量25g/5m,出条速度180m/min,在使用MCZ24盖板过程中出现了棉结高的问题,收紧隔距后出现绕锡林现象。改用MCH32盖板,梳理效果良好。梳棉工艺优化结果见表1。 表1 MCH牻ッ苄透前逶诘勇谙宋的应用
牋在纺涤纶纤维时,隔距要进行优化。重点是后固定盖板和主区入口的隔距,要避免隔距偏紧,改为渐进分梳隔距,原工艺设计入口隔距小,分梳过程阻力大阻力大,纤维出现横向转移,落棉不匀且多。采用渐进隔距后,进口处纤维的转移阻力减少,实现了渐进分梳,预分梳区加强梳理效果,为主分梳区提供了条件,配合罩板落棉控制措施,落棉均匀合理。 3.5.4优化MCH盖板针布角度,控制落棉、降低棉结 在JWF1207梳棉机上加工70%的1.1dtex×38mm、30%的1.33dtex×38mm涤纶纤维时,出现落棉增加多,质量不明显的问题。优化后,效果明显。具体见表2。 表2牳前逭氩夹秃哦灾柿康挠跋於员
牋由表2可见:截切型盖板的角度为75°,锡林和盖板间纤维容易转移,杂质和棉结易转移出分梳区,且落棉较少,清洁效果好、不嵌杂,但是梳理效果差。采用渐密型盖板后,增大了盖板的角度,减少了控制强度,增加了齿密;同时刺辊速度适度增加,提高梳理度,为增加产量提供了良好的条件,取得了良好的梳理效果。 3.6合理温湿度控制 化纤比较蓬松,易产生静电。所以车间湿度不宜过低,要控制在55-62%之间;冬季温度不能过低,控制在在28-32°之间,否则容易造成各部位的挂花,短绒集聚粘塞,造成气流不畅,影响分梳效果。牋 3.7牋优化后结果 以上采取的措施及针布选型改进后,取得了一定的效果。改后质量指标见表3。 表3牋优化改进后效果
4牻嵊 清流联是一套系统性工程。降低棉结要保证每个部位的正常运转,勤观察,勤摸索,大胆求证,小心实验。通过实践:合理回花使用,优化各单机效率,增加开松效果;调整棉箱工艺,使棉箱储棉高度统一;优化梳棉机工艺隔距,实现渐紧分梳;优选高性能针布,提高穿刺能力;合理控制温湿度,能够有效降低清梳联纺化学纤维时的棉结。 参考文献 [1]张文赓,郁崇文.梳理的基本理论[M].上海:东华大学出版社,2011:36-42. [2]孙鹏子.梳棉机工艺技术研究[M].北京:中国纺织出版社,2012:66-73. [3]陈玉峰,陆振挺.标准盖板均匀分梳工艺的探讨[J].纺织器材,2012,39(1):27-32. [4]费青,阙浩英,陈海涛,吴其煌.梳理针布的工艺特性、制造和使用[M].北京:中国纺织出版社,2007:16-49. [5]孙鹏子,王兰,张志丹等.刺辊予分梳板隔距对生条质量的影响[J].棉纺织技术,2007,35(8):6-8. [6]费青.高产梳棉机提高除杂作用的研究与分析[J].棉纺织技术,2007,35(8):1-5. |