清花机清僵部堵塞原因分析及对策

百检网 2021-12-15

    使 用锯齿皮棉清理机的过程中反映较多的疑难问题和故障加以分析,提出解决方案,有利于基层技术人员更全面、系统、深入地了解使用锯齿皮棉清理机,从而提高轧 花生产线系统的有效开车时间,缩短加工周期,节能降耗,让籽棉创造更多效益,提高轧花企业的市场竞争力。下面将列举一些常见的问题与解决办法,供广大读者 参考。

1.集棉尘笼回棉致使棉层厚薄不匀,降低了刺辊清梳效果,减弱了尘笼通过引风系统的除尘能力,甚至出现堵车,增大加工能耗和配件损坏成本。

①集棉尘笼回棉主要是因为尘笼与刮棉罗拉间隙太大,罗拉无法刮下较薄的棉层所致。

②尘笼与刮棉罗拉的理论间隙为0.5 mm。因为机械加工或尘笼堵塞等原因,实际集棉尘笼的圆柱度差一般在3~8 mm, 操作者担心相撞而使间隙过大。正确的调整方法如下:手动缓慢转动集棉电机皮带轮,以刮棉罗拉为基准直线,仔细观察集棉尘笼与刮棉罗拉间隙变化,找到*小间 隙处停转,然后松开刮棉罗拉两端轴承座螺丝,通过调整顶丝使两者间隙达到*小,以不相撞为*佳位置,紧固螺丝。为安全起见,*好启动集棉电机,检查是否在 2秒左右间隔中有金属撞击的声音。无声说明已调好,否则需把刮棉罗拉向下做少许移动即可。

2.左右风耳引风大小不一致,出现棉层一边多一边少,影响清理效果。

我们应**检查左右风耳处是否有尘土堆积,然后通过调整左右风耳调节板(或自制插板)来实现两边引风均匀一致。如果仍无法解决问题,就要考虑总引风管道与机器接口处的角度是否合适。

3.刮棉罗拉下的棉层前后摆动,影响清理效果,甚至堵车。

①发生此现象的原因:a.压棉罗拉与刮棉罗拉间隙太大,由此向上间断补风所致;b.密封刮棉罗拉和带齿罗拉的胶皮封闭不严,毛刷滚筒上部补风口所需的补风在棉层附近形成气流所致。

②解决办法:a.在压棉罗拉轴承座下加“M”型垫片的方式,调整二者间隙为3 mm;b.松开密封装置两端的螺丝,利用两端的长孔使之向罗拉方向移动,保证与两罗拉密封严密,不漏风即可。

4.给棉板与光罗拉间堵塞,清除堵塞很难且时间很长,严重影响正常的生产。

①其主要原因:a.下落棉层位置太靠近给棉板后部的尖处,使棉层未落到给料罗拉的正上方处;b.光罗拉光滑程度稍差以及给棉板尖处太涩所致。

②解决办法:a.松开光罗拉和带齿罗拉轴承座螺丝,使二者向毛刷滚筒方向移动,保证棉层落到给料罗拉的正上方处;b.用细砂纸擦拭光罗拉和给棉板后尖处,然后用滑石粉涂抹后即可开车。

5.排杂刀无法调到理想状态,影响清理效果。

①常见原因:a.由于地脚螺丝松动或地脚稳定性差而振动;b.毛刷滚筒不平衡而振动;c.锯条滚筒由于硬特杂撞击而出现局部突起。

②解决办法:a.紧固地脚螺丝或加强地脚的稳定性;b.通过调整毛刷滚筒两端平衡铁使之平衡,如仍无法符合要求,就需要重新装配毛刷滚筒;c.修复锯条辊的高处,保证其圆柱度良好,调整排杂刀使其与刺辊间隙达到1~2 mm的理想状态。

6.排杂刀“角度”不合适,出现刺辊镶嵌棉籽,大块皮棉排落,造成皮棉浪费。

① 轧花机肋条工作点处由于装配或磨损使间隙太大,或者因引风不良而过籽。锯齿皮棉清理机清除棉籽的功能全部由**把排杂刀完成,由于上平面调整“角度”(角 度指刀体上平面与刀尖所在水平面的夹角,向上为“+”,向下为“-”)不合适,挤压棉籽镶嵌进刺辊所致。**方案是更换或修复轧花肋条,通过合理调节补风 口避免出现过籽现象。

② 由于排杂刀的主要功能有两个:a.阻挡棉纤维和杂质通过,将棉籽排出,此排杂功能由刀尖与刺辊间隙大小决定;b.棉纤维和杂质通过刀尖后,刃部对钩拉的棉 纤维和杂质有压附作用,防止皮棉块排落,利于镶嵌棉籽,此功能由刃部与刺辊间隙大小决定。这两种功能对锯齿皮棉清理机是缺一不可的,综合考虑二者因素,要 使刺辊不镶嵌棉籽而达到理想的清理效果,应按如下方法进行调整:使排杂刀与刺辊间隙为1 mm,刃部与刺辊间隙大于1 mm,外在表现“角度”为0度,即刀体上平面与刀尖所在平面重合。为确保排籽效果,建议*好为+0度。

7.给棉罗拉、弹簧拉力与行程开关的调整。

① 此处调整常见的故障有:a.较小的棉团通过时,行程开关动作,轧花机频繁开箱,影响正常生产;b.大团棉花堵塞时,行程开关不动作,轧花机不开箱,造成集 棉尘笼和管道堵塞,甚至轧花肋条断裂;c.弹簧拉力不够,频繁摆动,影响清理效果;d.堵车时,给棉罗拉与带齿罗拉相撞损坏零部件;e.堵车时,保护顶丝 过低,摆杆撞坏行程开关。

②正确调整的方法为:a.调整给料罗拉与给棉板间隙,松开两管顶丝使二者相接触,反复微量调整顶丝,以二者在全部长度似接触而又没有接触为*好;b.松掉两端摆杆弹簧上部的螺丝,两人同时用手压下摆杆,另一人用塞尺检查给料罗拉与带齿罗拉的间隙是否为1 mm, 在两端调整行程开关使之动作,保证顶丝与摆杆接触;c.挂上弹簧上部螺丝,给弹簧加力,使之张开少许,等待开重车时再做调整;d.等轧花机轧花正常后观察 摆杆摆动情况:如较小棉团堵车,摆杆摆动频繁,应顺时针旋转螺丝加大弹簧拉力;如果过大团棉花,摆杆摆动较小,行程开关无法动作,这时应逆时针旋转螺丝, 减小弹簧拉力。

    皮 棉清理机给轧花企业带来了显著的经济效益。皮棉清理机一方面可以清除皮棉中的大部分大颗粒杂质(如不孕籽、破籽壳等),松懈皮棉中的大部分活索丝,使皮棉 外观形态得到很大的改善,提高了皮棉的轧工质量;另一方面,因压缩成包前,杂质和皮棉纤维的粘结力相对较小,故对皮棉进行清理可以获得较高的清杂效率,简 化纺纱厂的清棉工作,增加皮棉的成纱率;再者,轧花厂进行皮棉清理也可发挥锯齿轧花机的加工潜力。

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