聚焦全国节能会议创新潮头谱新篇(上)

百检网 2021-12-16
编者按:

由中国纱线网主办的“2015'全国纺织节能与降低生产成本技术研讨会”于9月12日成功落下帷幕,在本次大会上,由国内几家优秀纺机带来的重大创新技术*为震撼,有些技术甚至是革命性的创新突破,这为我国广大棉纺企业实现优质高产、节能降耗带来新的启发和借鉴,请看中国纱线网主编王果刚对部分企业老总的采访。

1、无锡万宝:基于“陆S精纺工艺”的万宝新一代高效节能紧密纺装置纺纱效果惊人

 

基于“陆S精纺工艺”的万宝*新一代紧密纺装置具有的突出亮点:节能、低耗、省工,纱线CVb指标好、锭差小,对环境温湿度要求低,纺纱适应性好。
王果刚:非常感谢张总、陆老师接受我们的采访。这两天我们的专家给我推荐的根据陆老师的理论开发的万宝*新一代紧密纺装置,我很感兴趣,请张总先介绍一下您这个新式武器。
张忠宝:好的,对于陆老师的系统工艺我们命名为陆S纺纱工艺。现在的纺织厂真的面临很多困难,对于我们设备制造企业来说也应该考虑到他们面临的一系列问题,要从节能降低成本方面去考虑,所以这么多年做下来,基于陆S工艺的轻加压高效节能紧密纺装置使用效果确实不错,现在通过徐州顺泰、杭州萧元等企业的生产实践证明,在各方面确实都是有利的,可以说有4大亮点,**是节能,吨纱节电基本上在120元左右,理论上计算相比现在的装置节能在8%,第二是低耗,胶辊的使用周期大幅延长,一个胶辊的使用寿命保守说可以达到5年,该皮辊为直径35mm的大直径皮辊,按照一年磨砺一次,一次磨砺0.3mm计算,5次磨砺量为1.5mm,0.3mm也是保守的,一般情况磨砺0.2mm可以了,常规胶辊目前是一年的寿命,一个皮辊4块钱,五年单皮辊这块就大大降低了耗材。第三是省工,目前紧密纺胶辊2~3个月磨一次,机器、人工、电耗这都是成本,所以我们这个皮辊一年磨一次只有原来的六分之一,这样即节省了器材、也做到了省工省电。
王果刚:嗯,既省工、又省电,对质量的稳定性也有好处,又做到低耗。
张忠宝:还有一点,纺织厂追求CVb稳定一致,减少锭差。通过大量试验对比,这个大握持的紧密纺同普通环锭纺相比稳定性较好。所以这套产品我们在2014年上海纺机展推出后,大家关注度很高,2015年再次推出有意向的单位就多了,包括无锡一棉、江苏悦达、浙江宏宇、湖南东信等优秀企业。
王果刚:湖南东信是以做粗支纱为主的,你们这个装置在粗支、细支纱各种品种上适应性都很强?
张忠宝:是的。刚才说了这个装置的4个优点,还有一个优点就是开冷车比较好,就是不管车间温湿度如何,开车比较稳定,适应性较强。
王果刚:棉纺厂对温湿度是比较敏感的。
张忠宝:今年的展览会我们的展位在门口,湿度很大, 当时一点没有影响到我们正常开车,所以该装置对温湿度的要求不高。
王果刚:我这里归纳一下,这款新型的紧密纺装置:一、省电;二、皮辊周期延长;三、省工;四、纱线CVb指标长期保持稳定,质量大幅改善;五、对环境温湿度适应性好,对产品的适应性强。
张忠宝:还有一点,比较适合老机改造,一般的赛络紧密纺摇架压力在200~210N/双锭,这套装置摇架压力是70~80 N/双锭,压力大幅度降低,所以对摇架的要求降低。
王果刚:这也是节电的重要原因,我们请陆老师补充一下。
采用了大皮辊轻加压系统工艺:胶辊使用寿命大幅延长;机件损坏及器材消耗大幅度减少;胶辊绕花现象基本避免,细纱开冷车不再困难;粗纱实现大定量,前纺设备配置大幅减少;品种适应性非常强。
陆惠文:这个装置其实从09年就开始使用了,胶辊使用的量可能只有原来的十分之一。从对这套装置使用一年的胶辊的测试结果来看,胶辊变形量不超过0.2mm。使用的胶辊*长的已有3年没有磨砺,使用寿命大大延长。这个系统不是说简单的一个大皮辊,它包含了从前到后一个整体的工艺思路,总结一下不叫两大两小工艺,而是三大一小工艺。从表面上看只是皮辊寿命延长了,但这只是表面现象,关键在于它的握持力稳定、牵伸性能稳定,所以它就能更好地适应各种环境和相对湿度,相对湿度在30~70%都没有问题。举一个很简单的例子,像沛县顺泰春节放假关车8天,开车从前到后开齐只花了2个小时,基本上没有出现缠绕现象。大家都知道纺织厂开冷车一般都要半天的时间,空调要提前打开,温湿度尽可能恢复到开车时的状态,皮辊要适应一下车间温度等。
王果刚:恩,这也意味着产能的提升,能耗的降低。
陆惠文:另外皮辊的表面损耗减小,同时增加了握持力,提高了牵伸稳定性,皮辊芯不坏了,罗拉不变形了,罗拉头不坏了,罗拉的传动齿轮不坏了,你可以看到罗拉齿轮箱的油不会变。*大的优势在于产品的稳定性比较好,由于皮辊的周期长了,所以产品的稳定周期大大提高;由于皮辊直径加大了,所以他的抗绕性大大提高,所以现在用大皮辊的一大特点是不用使用绒辊。像顺泰纺织那里,**没有空调,第二没有地吸,第三没有吹吸风,第四没有绒辊,但是各车间没有一点飞花,三角区干干净净,这当然也与前纺的工艺配置有关。
由于采用了大皮辊轻加压工艺,可以让细纱实现高倍牵伸,这样粗纱的定量可以大幅度提高,原来我们通常是一支一倍的牵伸,现在可以做到一支两倍的牵伸,粗纱的产能可大幅度提高。
沛县3万锭的一个配置,九台FA1203梳棉机,产量每小时57公斤,速度开到173米/分,并条只有三套,粗纱4台。按照常规配置,一万锭至少要配两台粗纱,而且赛络纺还要增加30%。由于纱的质量比较好,产品比较稳定,所以络筒的效率都在90%以上,3万锭只配了5台络筒机,这给企业带来的经济效益是非常可观的。另外这个工艺把企业管理的要求降低了,断头降低,挡车工劳动强度降低、清洁工作少了,看台增加、产量提高,所以用工少了,工人工资高,管理就上去了。
王果刚:动一个环节,各个环节就都动起来了。
陆惠文:另外在紧密纺上我们不光是推广这一个轻加压装置,我们还设计出一个新的节能型负压管,节能型负压管按理论上计算可以减少风量达到40%,我们推广时给客户承诺减少20~30%。
在轻加压装置上面,据马山试验中心的试验报告,环锭纺单纱上节能8~12%。当然各个厂家的具体情况不一样,所以在宣传时张总对皮辊的寿命打了伏笔,因为从09年到现在皮辊没磨过2次,使用情况还是良好的。
王果刚:实际做的比说的还要好。
陆惠文:在品种适应性上,我们做了很多的试验,不换皮辊、不改工艺,适纺于棉、粘胶、各种混纺、甚至麻纤维等,品种适应性非常强。
王果刚:不错,这套工艺对原料的适应性很广泛,对环境的适应性也很强。
张忠宝:它是一套系统工程,不是说两个大直径皮辊就可以做到的那么简单。

 

2、武汉江南电子:实行专业化细纱变频改造,减少细纱断头、提高产量、降低吨纱成本

 

武汉江南电子买断了日本泰川的变频器技术,并针对细纱工序的特殊要求进行了软件和硬件改造,通过16段纺纱曲线优化设计来减少细纱断头,并能在细纱车间多尘绒、高温、高湿的恶劣环境下稳定运行。
王果刚:非常感谢郑总接受我们中国纱线网的采访,江南电子在我们行业里的历史渊源蛮长了,是原来的江南集团,也是我们纺织行业的老牌国企。
郑总:56年建的企业。
王果刚:跟我也有缘,跟原来我所在的企业杭二棉,是同一年建的厂。
郑总:而且图纸是一样的。
王果刚:是一张图纸,早几年走进去的时候,连布局都是一样的,车间里面的设备型号、朝向都是一模一样的。郑总,这次在会上给我们介绍的细纱机变频改造,谈谈你们的这个产品有什么与众不同之处?
郑总:我们真正想做细纱变频器是在10年之前,当时我们也做过一些客户,因为当时我们还没有自己生产的变频器,所以这个变频器是从别的变频器厂家买的,买过来以后我们做一些细纱方面特殊需求上的处理,再装上去。这样的话就有两个问题,**个是价格问题,因为我是买回来的,我的价格受到约束;第二个是使用上的问题,我前期的客户反应,变频器的故障率比较高,当然不是说别的变频器不好,只是说它可能不是很适应这个环境。
王果刚:对,棉纺厂的环境是比较恶劣的。
郑总:我们李总一直强调我们的一个行业优势,就是我们是纺织企业出来的,一个做自动化的高新技术企业,我们*大的优势在于我们对纺织行业非常了解,这么多年李总也一直强调说我们不能跳出纺织行业,我们就在纺织行业里做服务。相对于其他自动化公司,甚至是其他的变频器厂家,像汇川和英威腾那样的上市企业,它们做的变频器都非常的有名,我们跟它们比有什么优势呢?我们*大的优势是对纺织行业的了解,所以在2011年的时候,我们从日本泰川买断了这个技术,它的源代码包括整套的资料都一次性买断了,在这个基础上,我们再加入细纱的元素来做这个变频器,主要是两块,一个是软件部分,我们针对细纱*主要的一个功能——16段纺纱曲线,这个是细纱改造的根本,只有16段有一个合理的曲线,才能够控制纺纱张力,控制张力才能够控制断头,断头减少了很多问题就都解决了,回纱减少了、用工减少了、产量增加了,那么细纱效率就提高了,吨纱用电量就下来了。
王果刚:这个是我们行业的一个很大的特点。
郑总:还有一个是硬件部分,硬件上要适应我们纺织企业。节约是为了赚钱,对客户来说,再好的变频器安装上,如果连变频器本身的成本都没节约回来就损坏了,也就没有意义了。
王果刚:改造意义就没有了。
郑总:对于客户来说就相当于节能不节钱,这是没有意义的,这也是我们以前在做细纱变频改造时*受制约的地方,现在我们就是从几个方面来解决它,**个是我们对电路板上的三防器做了特殊的处理,来防止纺织厂高湿的情况。
王果刚:三防是防尘、防水、防绝缘?
郑总:对。第二个是我们把散热片的尺寸尽量做大,然后去掉风扇,这是*重要的一个改进措施,因为我们通用变频器的风扇是轴流风扇,99.9%的变频器都是采用风扇来散热的,它的原理是让风扇转起来以后带动周围的气流,来把热量带走。但是在纺织厂就碰到问题了,像短绒、纤维、粉尘被带过来了,带过来以后风扇被缠住,散热片的风道堵塞了,这个时候热量就带不走了,变频器温度就升高,温度升高直接带来两个坏处,**种情况是它到了*限温度直接报警了。
王果刚:干脆死机了。
郑总:对,第二种情况是它可能没有报警,你说用了一年还不错,但实际上它是长期在温度比较高的情况下运行,懂电子的人都知道,当电子元器件在一个比较高的温度下运行时,它的寿命是会缩短的,因为它的半衰期都是会改变的。
王果刚:能耗也是增加的。
郑总:对,所以我们就改成一种大散热片,在安装的时候,我们把它安装到细纱的负压风机箱里面,这是细纱机给我们提供的一个便利条件,因为细纱机是一定要有负压风机的,它是一个相对密封的环境,所以里面的环境相对较好,而且气流是在不停流动的。
王果刚:这个改造很巧妙!
郑总:气流不停地流动,就把热量带走了。经过我们实测,我们的变频器在纺织企业里面用,温升没有超过15度的,也就是夏天你的车间温度40度,那么模块温度就在55度以下,这个相对于变频器来说就像人的37度一样,是一个非常建康的温度。
王果刚:郑总,我归纳一下,你们对原来传统的变频器在软件和硬件两方面都做了改造,软件的改造主要针对细纱的特殊要求,16段纺纱曲线,进行分段来控制,控制张力,减少断头,硬件方面主要是针对纺织厂的多尘、高湿、高温、散热,环境上的要求来做改进,而且还巧妙地利用了细纱机上原有的负压吸风功能,把散热问题解决掉了,很巧妙。
武汉江南电子注重品质,变频器返修率低于1% 。细纱机进行变频改造后,增产一般在5%以上,改换品种方便,降低劳动强度。
郑总:*后就是品质这一块,李总非常看重,每次开会就要讲品质,所以我们采购这一块是有严格要求的,包括我们的制作,像我们的模块用的就是英菲尼的模块,这是全球*好的模块,然后像18.5变频器,按照变频器的设计原理应该使用7**的模块,但是我们都是用的100A的。
王果刚:郑总,是否可以这么说,这是你们专门为纺织行业量身定做的,同时也是质量很好的,*懂纺织的一个变频器。
郑总:其实跟客户交流过程中,客户也会问到这个问题,他说你的变频器难道能比西门子、ABB这些进口品牌好吗?我给他们的回答是这样的,用在细纱机上的我们是*好的。
王果刚:因为你们*理解纺织,*理解细纱。
郑总:是这样的,一个大的变频企业,一年做十几个亿,它不会为你们纺织去开发这么一款变频器。
王果刚:实际使用效果怎么样?
郑总:实际使用效果应该说是非常好的,从2014年的展会开始,这是我们正式向外井喷的时期,到现在已经有近百家客户了,目前我们的返修率控制在我们非常满意的程度,李总当时要求我们年返修率控制在3%,但实际上我们以今年来说是低于1%的,但是还是会偶尔发生装上去出了问题返修的,有的是运输过程出问题,有的是使用不当,包括像有些客户不小心把水泼上去了,这种问题也碰到过,但是返修率还是控制在我们非常满意的一个程度,当然我们也会继续努力。
王果刚:你们是否认为理论上所有纺纱厂的细纱机上,都应该安装像你所推荐的产品?
郑总:理论上肯定是这样的,因为**它能减少断头,第二能增加产量,第三不用换皮带盘,第四也可以提高功率因数,降低运行电流,这是一个综合性的好处。
王果刚:郑总,行业里面现在很多细纱机已经提供变频电机这项技术了,你如何评价现有的这个变频技术?
郑总:从曲线的功能上来说,它们是几乎都能够达到已经有的效果,像经纬纺机、贝斯特,它们是专业的纺机厂做出来的,它们的曲线不是由变频器完成的,而是由细纱机上面的PLC来完成的,但是它们都存在什么问题呢?一个是早一点的设备(我们国家2000年以后就开始有变频的设备了),它的变频器现在损坏比较严重,也有的客户让我随便装个变频器,但是尺寸不一样,挂在那里,**、很丑;第二、有的连门都关不上;第三,这样一改,反而故障率也高。现在我们针对这一块,做的尺寸跟他们原来的一模一样,性能也一模一样,拿去就换,换了以后外观什么的都是一样的。而我的价格就相对来说比他维修价格贵不了多少。
王果刚:使用效果还是非常好的。
郑总:应该说是这样的,从客户的反馈来看,像有的客户增产10%,基本上在5%以上,这是一个好处。第二个,像有的厂特别是江浙这一带的小型棉纺企业,经营思路很灵活,什么单子都做,像我们有的客户就40几台细纱机,一个车间同时生产20多个品种,每天不停地改纺,这样的话,他每天换皮带盘的工作量就很大,而且每天敲敲打打对电机也不好,改了以后,这一块对他就很方便了,他也很满意。
王果刚:尤其适合于那些品种经常更换的厂家,现在不变换品种不现实,很少有企业一年做1-2个品种,往往这样的企业现在都很困难。

 

3、济南领驭:筒纱包装机器人,自动化程度高,有效减少纺纱企业用工

 

一条筒纱自动包装流水线,只需1个操作工,10万锭可节约8~10个包装工。

王果刚:张总,介绍介绍你的自动打包系统,怎么想到搞这个东西了?
张志刚:说起来,这是一个偶然的机会,我们和一个纺织厂的朋友在一起探讨纺织行业的升级换代,当时他提到他们厂里的筒纱包装,包纱工序比较繁琐,用工比较多,当时我们听到以后,就到厂里把整个包装流程看了一遍,然后就和我们厂里的技术人员在一块探讨,探讨完以后认为这个项目应该有市场,所以我们就决定上马。我们研发这个项目已经用了两年的时间,今天我们可以很自豪地讲,我们这个机器人已经达到了我们的设计要求,目前在国内,性能应该是*先进的,功能也是*全的。
王果刚:请详细介绍一下工作流程。
张志刚:整个筒纱的包装流程,就是一个流水线作业,筒纱在自动络筒下来以后,现在我设计的有两种模式,一种模式是由特制小车把筒纱从自动络筒推到一个专门的寄存口,推过去以后就不用管了。先是靠气缸把这个筒纱自动推到流水线上,然后经过配对,监测这一套程序,一直到*后捆扎完成后垒包,整个程序需要一个人,一个人操作就可以了。
王果刚:噢,一个人操作就可以了?代替了原来的多少人?
张志刚:大约5-8个人,十万锭的厂啊,有的厂可能达到12个人以上。
王果刚:差不多10万锭可以省下10个人吗?一个人替代10个人的工作?
张志刚:对,应该是没问题的。目前通过在纺纱厂里3个月的试用,我可以很自豪地说,我们实际的使用效果完全达到了设计目标,得到了客户很好的评价。
王果刚:我有个问题,比如说筒子的质量原来还有个人工目测检一检,对吧?你带有自动鉴别的功能吗?
张志刚:有。筒纱里有时会出现色差,原来咱们靠人工来检,随意性比较强,我现在完全是自动的,有色差的直接在流水线就剔除了。目前来说,这个功能在国内就我一家有。
王果刚:这个打包也是推送到蛇皮袋里面去?
张志刚:对,这完全是自动的。
王果刚:不需要人的?
张志刚:只需要一个人操作设备。
王果刚:打包也可以,装箱也可以用吗?
张志刚:装箱也可以,装箱就是额外一个流程,但是这个模式完全是可以完成的。
王果刚:如果装箱的话,后面还是少不了人工的吧?比如说我封那个封箱带啊,包扎啊,如果是蛇皮袋的话,我装好以后,都要缝起来,再用那个绑带绑起来。这些问题怎么解决?
张志刚:我们是这样,一次我们是把三个筒子自动推进蛇皮袋里。
王果刚:这个袋子需要专门定做吗?
张志刚:不用,纱厂原来的蛇皮袋子就可以。
王果刚:箱子也是不需要定做的?
张志刚:对,完全可以。我这个流水线啊,包括我刚才提到的自动装蛇皮袋,然后到了自动称重,自动缝纫,封包,自动包扎,这一套流程全部包括在内了。
王果刚:堆放呢?
张志刚:我现在有一个叫垒包的程序,这个也是完全自动的,不需要人工。
王果刚:包装好以后就自动摞好了?
张志刚:对,自动摞好了,摞好了就可以直接入库了。
王果刚:摞好以后,用叉车也可以装到车上去吧?
张志刚:对。
王果刚:这个对我们棉纺企业来说是非常受欢迎的。
张志刚:应该是这样。
领驭的筒纱包装流水线已经在纺纱企业稳定运行3个月,性能成熟稳定,可以大面积推向市场了。
王果刚:长期以来,一直有人想在筒纱包装领域搞机器人,但是一直都没有很好地解决,你这个在棉纺厂已经实际使用过了?
张志刚:已经用了三个月,这个使用性能必须要稳定,才能推向市场。
王果刚:用了3个月效果怎么样?
张志刚:效果很好,应该讲达到了我们的设计要求,也满足了市场的要求。
王果刚:故障率怎么样?
张志刚:刚开始的时候确实存在小小的不足,经过我们改进在已经完全正常使用3个月了,已经没有问题。我们现在已经拿到十几台的订单。
王果刚:噢,现在知道的人较少,知道的人增多后订单马上还会增加!
张志刚:我相信我们这个产品很快会在咱们行业里遍地开花!


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